欢迎访问行业研究报告数据库

行业分类

当前位置:首页 > 报告详细信息

找到报告 1 篇 当前为第 1 页 共 1

干气脱硫装置胺液损耗大的原因分析与改进措施
作者:贾正万; 加工时间:2019-02-20 信息来源:炼油技术与工程
关键词:炼油厂;;干气脱硫;;胺液跑损;;贫液温度;;塔盘堵塞;;分液罐;;胺液发泡
摘 要:对中海石油舟山石化有限公司2. 4 Mt/a延迟焦化装置的干气脱硫系统胺液损耗原因进行分析,发现造成胺液损失的主要原因是贫液温度过高造成胺液的蒸发损失过大;干气脱硫塔上部塔盘负荷过大和塔盘堵塞导致塔盘压力降升高,进而引起的冲塔携带造成的胺液的跑损;燃料气分液罐气相进料位置设计过低,造成胺液不能及时回收而引起的损失。结合装置实际情况采取了针对性的整改措施,包括将胺液温度从45℃降低到32℃;增加干气脱硫塔贫液的中部进料流程;对堵塞塔盘进行在线清理;改造燃料气分液罐切液流程等措施,使装置的胺液吨油单耗从原来的27 g/t原料下降到23 g/t原料,下降约15%,以该延迟焦化装置为基础进行测算,脱硫剂年累计总耗减少9. 6 t,取得了良好的节能减排效果。
内 容:原文可通过湖北省科技信息共享服务平台(http://www.hbstl.org.cn)获取
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服